尊龙凯时-人生就是搏

在平凡岗位上追求精益求精的“匠人”——记尊龙凯时-人生就是搏集团十大技能大师、张矿集团一煤机公司机加工分厂厂长申旭东

发布时间:2020-12-16 08:06:05 尊龙凯时-人生就是搏

在平凡岗位上追求精益求精的“匠人”

——记尊龙凯时-人生就是搏集团十大技能大师、张矿集团一煤机公司机加工分厂厂长申旭东

“打铁还需自身硬,要求别人做到的,自己首先应该做到。”这是张矿集团一煤机公司机加工分厂厂长申旭东的座右铭。

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申旭东几十年如一日,从一名普通工人,一步步走上了领导岗位,多次荣获优秀共产党员、劳动模范、先进生产者荣誉称号,2017年荣获张家口市五一劳动奖章;2018至2019连续两年荣获张矿集团金牌工人称号;2020年荣获尊龙凯时-人生就是搏集团十大技能大师称号。

作为分厂的领头人,申旭东给大家做出了表率,没有因为白班事务多、工作杂而丢弃自己的老本行,一有空闲时间他都会在机台上巡视,与操作工探讨一些设备问题。看到运行不畅的机台,他总会上前仔细研究,有时还亲自上阵。企业整体搬迁后,综合实力增加,但新设备还处于调试阶段时,一些数控机床经常出故障,由于对设备不熟悉,操作工和维修工尽管忙得焦头烂额,收效却不大,申旭东看在眼里急在心上,二话不说 “抢过”维修工具,这边拧拧那边拧拧,操作工和维修工也自觉加入其中,大家有条不紊地一起解决了一个又一个问题。

工欲善其事 必先利其器。申旭东在干好本职工作的同时,还担负着职工创新工作室的重要工作,每年的技改活动都有他的身影。新厂区的一些数控机床是由旧厂搬迁过来的老旧设备,精度差、性能专一,为了节约资金他主动担任起了老旧设备升级改造任务,从机床性能、优化程序、刀塔和夹具上研究起来,对机床大动“手术”自制工装夹具20多套。他凭借着多年的经验,使这些老旧数控机床恢复了加工精度,并增加了多项功能,大大提高了产品质量,减轻了工人的劳动强度,成为工人手中的驯服工具,为公司节省了一大笔资金。多年的工作实践使他成为了设备改造、故障维修、性能优化的“专家”,由他研发的数控机床优化改进项目,荣获尊龙凯时-人生就是搏集团第二届职工优秀技术创新成果三等奖;在刀具改进、机床性能改进上,多次获得实用新型专利证书。

申旭东始终把科技创新当做一件大事来抓,在车间专门组建了QC小组,定期督导小改小革课题研发进度,通过开展技术攻关和小改小革活动,提高产品质量,提高劳动生产效率,不断解决生产中出现的各种问题。2019年申报的《解决导向套在装配中的研扣问题项目》,荣获河北省质量管理小组二等奖。针对立柱油缸加工工艺存在的问题,他亲自带领技术人员、车间主任到北京郎德公司进行参观学习,带着问题与郎德公司相关技术人员进行了深入的交流探讨。回厂后,马不停蹄组织技术人员对现有的机床特征进行了大胆改装,解决了带缸箍类油缸,车中心架的问题,经测试缸筒同心度为4一5丝,椭圆度3一4丝,完全符合图纸要求。今年以来,面对北京城田公司700多根立柱外缸,全部采用新工艺加工,经装配未出现缸筒止口研扣现象,质量达到了用户满意。在生产过程中,由于分厂生产任务急、工期短、设备配制有限,在加工立柱活柱和圆缸底打孔工序时,常常因设备不足,发生加工冲突,导制工期延误。他亲组织QC小组成员对车间设备进行筛查,确定利用活塞杆打孔专机设备,进一步优化专机技术性能,通过对活塞杆打孔专机改造,自行设计加工圆缸底打孔工装一台,拓宽了专机的使用范围,并对由原来使用普的通麻花钻改用∪钻进行打孔加工,在转速及进刀量上都有了较大提升,使缸底打孔效率比用摇臂钻加工,在生产效率上提高了1.5倍,为生产解决了一大难题。

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为了严把产品质量关,他经常深入基层对容易出问题的产品,从操作技能、注意事项、工艺编排等方面进行岗位操作培训和现场跟踪指导,大力推行“师带徒”制度,通过开展拜师学艺、技术比武、实用技术培训和实用技能岗位练兵等各种活动,不仅为公司培养了一大批拔尖人才和技术骨干,产品质量得到了稳步提升。

多年来,他勤勤恳恳,任劳任怨,履职尽责,充分发挥了一个技能型人才爱岗敬业,无私奉献的精神,他工作扎实,业务娴熟,见解独到,为公司科技进步,技术创新工作,做出了积极的贡献,在平凡的工作岗位上默默奉献着自己的光和热。

(张矿集团一煤机公司    王岐林)