尊龙凯时-人生就是搏峰峰集团扎实推进节能降耗管理工作
近年来,峰峰集团坚持将节能减排作为推动企业高质量发展的重要措施,坚持各项节能指标不放松、节能技改项目质量效果不递减,大力推行节能降耗季度标准化考核,细化考核标准,促进了节能降耗管理工作标准化、流程化、规范化。
严格执行节能评估和审查制度,强化节能项目管理,根据节能专项报告、节能审查意见,进一步明确项目的节能措施和能耗指标……该集团不断加大节能减排宣传教育力度,大力宣传国家节能减排的方针政策,普及国家有关法律法规和节能减排知识,把节能减排逐步变成企业全体员工的责任和自觉行为,并积极推广先进节能技术和经验,确保各项节能任务目标的完成。去年以来,峰峰集团实施重点节能技术改造13项,实现节电396万千瓦时/年。
梧桐庄矿通过实施节能技术改造,在三采区应用乳化液泵远距离集中供液系统,避免了乳化液泵搬家倒面,减少拆除、安装等环节以及泵站硐室的扩掘安装工作,每个工作面至少提前2天完成安装任务,共节约工时费用数十万余元,真正达到减人提效、安全高效的目的。
羊东矿积极倡导能源二次循环利用,坚持技术成熟、安全可靠、运行费用低等原则,先后推广永磁电机、余热利用、变频等节能技术改造项目21项,均顺利推进并取得实效。
辛安矿在南风井压风机房安装了3台风冷式螺杆压风机,并在通风机房安装了压风机远程监测与控制系统,实现了南风井压风机房无人值守,并购置了新型大流量、高效节能、单级双吸离心泵1台,在同为1600千瓦运行功率下,将排水量由原来每小时900立方米提高到1200立方米,排水效率由原来的60%左右提升到80%左右。
峰煤焦化公司通过对化产车间硫铵工段给排水系统进行工艺优化,项目改造完成后,每天可回收冷却水约48吨,同时节省污水处理费用,每年创效20万元。同时,对脱硫工段进行优化,在保证生产稳定前提下,缩短脱硫浆液循环泵运行周期,由之前四开两备调整为三开三备,年节约电费12万元。
牛儿庄采矿公司通过实施远距离集中净化供液泵站系统,将净化后的水和乳化液自动配比储存在水箱,供给中央泵站输送给采掘工作面,对于距离较近的采掘工作面,通过高压管路连接,可以直接满足顶板支护等生产需求。对于距离较远的采掘工作面,可以通过加设“液压分站”的方法,加压后满足生产需求,不仅有效改变了每个采掘头面都要安装液压泵的情况,还减少了设备的安装数量、维护量和岗位人数,有效降低了生产成本。
(峰峰集团新闻中心 王芳综合报道)